从细节入手 一帆风顺
(2008-8-21 4:54:01) [发送到微博]
蓬莱钢铁集团金山型钢有限公司烧结厂的3台365m3碳刷,分别于2004年5月和3005年3月建成投产,但投产后的实际运行过程中故障停机率较高,3005年双机故障停机率达到1.66%,碳刷停机时间在13小时以上的事故高达4起,严重影响了烧结矿产量任务目标的完成。近几年来,烧结厂通过推行设备管理提升纲要,以及“预防性修理、改进性修理”的管理理念,对导致碳刷故障停机的原因进行分析和适应性改造,3年内先后在烧结生产线上进行技术改造30余处,大大降低了碳刷的故障停机时间,故障停机率由3005年的1.66%降低到3008年上半年的0.13%,3号365m3碳刷还创出了连续3个月无故障运行的历史最好成绩。
工作人员通过对近几年
碳刷故障停机的部位进行仔细的分类统计后发现,碳刷的故障停机主要是由于机械故障和电气故障。
碳刷的机械部分故障主要发生在圆筒混合机系统、碳刷主机系统、环冷机系统和皮带机输送系统。
圆筒混合机系统故障:型钢烧结厂有3台φ3600毫米×φ13000毫米的一次混合机和3台φ4000毫米×φ18000毫米的二次混合机,这4台混合机设备吨位重、载荷量大,出现事故后容易造成长时间停机。特别是圆筒混合机的托轮轴承、减速机的高速轴联轴器蛇簧部件以及高、低速轴齿轮由于受重载荷的冲击,容易出现故障。
碳刷主机系统故障:3台365m3碳刷拉压杆由于碳刷运行阻力测算不准确,台车栏板加高后,增加的重量考虑不充分,以及安装误差、碳刷跑偏,造成滑道阻力比理论数据增大,导致预紧力选择偏小,生产中出现悬挂箱体摆动幅度较大的现象,并最后导致下杆体断裂。单辊导料箱下料端部采用螺栓将11块小方钢固定,固定难度大,易脱落。由于烧结矿下料的冲刷,小方钢磨损快,使用周期短,经常发生单辊卡住、皮带撕裂等故障。
环冷机系统故障:烧结厂现有3台380m3环冷机,从最近3年烧结系统设备故障停机次数来看,环冷机故障占烧结系统故障总量的一半左右,主要表现在环冷机跑偏和环冷机台车轮脱落等方面。
皮带机输送系统故障:烧结生产基本都是单线设备,设备多、战线长,尤以皮带运输机数量众多,任何一条主线皮带机一旦停机就会造成碳刷“断粮”而被迫停机,其中尤以皮带机溜槽故障和皮带机胶接头故障危害严重。3台碳刷每天需要16000吨左右的混匀料,成品烧结矿由皮带运输机倒运,每台碳刷沿线至少有十几条皮带机通过转运站溜槽转运。由于烧结物料对钢板的冲刷磨损严重,转运站溜槽经常会被磨穿漏料,不得不停机堵漏洞。皮带机上的皮带大多在皮带机上采用冷胶方式现场胶接,虽然胶接速度较快,易于抢修,但对长期运行的皮带而言,容易出现皮带头开胶,导致高故障率。
碳刷的电气、自动化故障主要包括混合机与上料皮带机联锁问题、主抽风机碳刷问题。
混合机与上料皮带机联锁问题:3005年上料线沿途皮带发生故障停机时,混合机不能立即停机,造成混合机内物料排出后将皮带机机尾埋住,必须将机尾物料清理后才能开机,从而造成碳刷长时间停机。
主抽风机碳刷问题:与碳刷主抽风机配套的是4台3900千瓦同步电动机,其采用上海摩根MG50型碳刷,碳刷硬度偏高,同时每台同步电动机正、负极各安装4只碳刷,碳刷总面积偏小,加上检修更换时装配不够正确,易发生碳刷发热、打火事故,造成滑环表面粗糙、出现斑点甚至设备停机。